淺談如何提高凝汽器真空度
凝汽器是汽輪機組的主要輔助設(shè)備之一,它的作用主要是冷卻汽輪機的排氣,把凝結(jié)水重新送入鍋爐,在汽輪機的排氣口建立并維持高度的真空,使蒸汽所含的熱量盡可能多的轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能。作為主要的輔助設(shè)備,凝汽器的正常運行對電廠的安全、正常運行起著很大的作用。通過對引起汽輪機凝汽器真空低的原因進行詳細分析,逐條排查后,得出真空下降的主要原因,并對相關(guān)管道進行技改,提高了凝汽器真空度,機組負荷相應提高,效率大幅度增長。
某熱電廠(二廠)#1 汽輪機組系北京汽輪機廠生產(chǎn)的型號為CC50-8.83/0.98/0.196 單缸、高壓、雙抽冷凝式、帶二次可調(diào)及三段不可調(diào)抽汽式汽輪機組,自2011 年以來,某廠#1 汽輪機凝汽器的真空開始出現(xiàn)惡化,真空平均值在-0.082Mpa 以下,最低至-0.078Mpa,排汽溫度高達45℃。真空下降,排汽溫度和壓力升高,嚴重威脅機組的安全經(jīng)濟運行。
1、凝汽器真空下降的危害
(1)凝汽器真空下降,排汽壓力升高。若要維持機組負荷不變,則應增大汽輪機的進汽量,從而引起軸向推力增大以及葉片過負荷。同時可能引起末級葉片過熱和不正常的振動。
(2)凝汽器真空下降,排汽溫度相應升高。若排汽溫度過高,使排汽缸受熱膨脹,與低壓缸一體的軸承被抬高,機組中心線偏移,破壞轉(zhuǎn)子中心線的自然垂弧,引起機組強烈振動。
(3)凝汽器真空下降,排汽溫度大幅度升高。凝汽器銅管因受熱膨脹使脹口松動,使冷卻水漏入汽側(cè)空間,導致凝結(jié)水質(zhì)惡化。
(4)真空下降,將使機組出力減少,效率降低。
2、凝汽器真空下降的原因分析
2.1、真空系統(tǒng)嚴密性差
在做與真空系統(tǒng)有關(guān)的安全措施的過程中,當真空系統(tǒng)閥門關(guān)不嚴密的因素存在時,凝汽器真空緩慢下降,造成的原因可能是處于負壓區(qū)的設(shè)備或閥門有空氣被拉入凝汽器內(nèi),使真空緩慢下降。汽機檢修人員檢查了機組后汽缸薄膜安全閥;機組負壓側(cè)管路法蘭、閥門,如低加至凝汽器熱井疏水門、抽氣門等;同時對凝結(jié)泵入口門盤根進行了檢查,未見泄露。真空嚴密性較好。
2.2、循環(huán)水溫度高
新疆地區(qū)夏季氣候炎熱干燥,使循環(huán)水溫超過機組設(shè)計水溫,造成機組真空低,出力下降。運行人員采取排放熱水,冷卻塔補生水的方式降溫,又受到廠區(qū)排污量限制,循環(huán)水降溫效果不明顯,機組真空下降。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),在夏季,循環(huán)水溫度最高可達36°~45°,超過機組設(shè)計水溫,只有通過開大冷卻塔補水來降溫。但塔的排放只有溢水管和底部排水口。只有將塔里的水排出,生水才能補進降溫。但通過溢水管排水是非常不經(jīng)濟的,它排出的是冷卻過的涼水,只有從上塔水排水才是最有效的。
鍋爐工業(yè)回收水出口在#1 機凝汽器甲側(cè)出水管道上,在此上冷卻塔,也可作為冷卻塔補水,溫度在28°左右,可以考慮將此水直接補進#1 機循環(huán)泵入口,給#1 機凝汽器降溫。
2.3、汽輪機軸封壓力不正常
在機組啟動過程中,當軸封壓力低時,汽輪機高、低壓缸的前、后軸封會因壓力不足,而導致軸封處倒拉空氣進入汽缸內(nèi),使汽輪機的排汽缸溫度升高,凝汽器真空下降。而造成軸封壓力低的原因可能是軸封壓力調(diào)節(jié)伐故障;軸封供汽系統(tǒng)上的閥門未開或開度不足。熱工檢修人員檢查了機組負壓側(cè)管路閥門、壓力表、水位計、壓力變送器活結(jié)、排污門等,未泄漏。
2.4、射水抽氣系統(tǒng)工作不良
在汽輪機組運行過程中,由于季節(jié)的變化或是其它因素,使射水池的水溫升高,在抽氣器的噴嘴處可能會發(fā)生汽化現(xiàn)象,從而使抽氣工作失常,凝汽器中的不能凝結(jié)氣體不能及時排出,導致真空下降。造成射水池水溫上升的原因可能是夏季環(huán)境溫度高的影響或是熱力系統(tǒng)內(nèi)有熱源排入射水池內(nèi),使水溫升高。
運行人員經(jīng)過檢查和切換試驗,射水抽氣系統(tǒng)基本工作正常。僅是因為夏季射水箱水溫較高,加入生水后水溫仍然達34℃,超過射水抽氣器設(shè)計用水溫度26℃,使射水抽氣器效率下降,抽空氣能力降低。可以考慮技改射水箱溢水管路,將射水箱溢水引一路至工業(yè)排水渠,射水箱水溫較高時,可通過此管路排放熱水,射水箱可以多加入生水降低水溫,改善射水抽氣器工作狀態(tài),提高機組真空。
2.5、凝汽器銅管贓污、堵塞
某廠(二廠)凝汽器8 年未清洗,銅管結(jié)垢較多,管材通流面淤泥沉積結(jié)垢,致使流通面光潔度變差,使冷卻水流經(jīng)凝汽器冷卻管道時的流動阻力增大,循環(huán)水流速減慢,流量減少,對流換熱效果變差。同時#1 機循環(huán)泵進口暗渠在最末端,一些大的雜物和填料容易沖到此處堵塞凝汽器,影響換熱。
2.6、進入凝汽器的熱量多
進入凝汽器的熱水、熱氣管道不嚴密,導致進入凝汽器的熱量多,引起真空下降。
3、凝汽器真空下降改進措施
3.1、對循環(huán)水管道進行技改
(1)在#1 機凝汽器甲側(cè)出水(上塔水)管道與熱網(wǎng)排污管道連接處加三通。
(2)裝DN200 調(diào)節(jié)閥門。
(3)熱網(wǎng)排污管道上再增加DN200 閥門,隔斷去熱網(wǎng)管道。
(4)從鍋爐工業(yè)回收水流向#1 機凝汽器甲側(cè)出水(上塔水)管道,引入一條φ133 管道,進入#1 機#1循環(huán)泵進口處,作為補充水。此工業(yè)回收水管水溫是28℃左右,接近循環(huán)水溫度,符合凝汽器運行條件。
(5)從甲側(cè)循環(huán)水出口,另引一條φ219 管道進入排污井,降低水溫。
(6)循環(huán)泵坑排污泵出口管道由DN80 改為DN100,閥門由DN50 更換為DN65,增加排水量。
3.2、對凝汽器銅管清洗并加裝反沖洗閥門
1)用打壓機對凝汽器銅管人工清洗。
2)在凝汽器甲、乙側(cè)進口管段處裝DN200 閥門,用來對凝汽器反沖洗。
4、效果檢查
通過對凝汽器真空下降的技術(shù)改造,凝汽器銅管堵塞嚴重現(xiàn)象得以改變,凝汽器銅管流通面積增大。凝汽器真空值逐漸上升,達到-0.083Mpa 以上。機組得以正常運行。
5、效益
5.1、經(jīng)濟效益
根據(jù)凝汽器真空度每提高1%,煤耗降低1.97g/(kWh)。
技改后,凝汽器真空由活動前的-0.078Mpa 上升至活動后的-0.083Mpa,真空度提高了6.4%。該機組是50MW 機組,每天發(fā)電1 200 000kWh,共節(jié)約煤炭15.1 噸,按180 元/噸計算,每天節(jié)約發(fā)電成本2723 元。
5.2、社會效益
技改后,每天節(jié)約煤炭15.1 噸,換算成標煤是10.78 噸,每噸標煤可排放二氧化碳2.5 噸,由此可知,每天可減少二氧化碳排放26.96 噸。
6、結(jié)束語
通過仔細觀察分析,并對影響凝汽器真空下降的幾個原因進行技改,徹底解決了某廠(二廠)#1機真空下降的缺陷。使機組得以正常、經(jīng)濟、安全運行。同時為火力發(fā)電廠解決類似問題積累了經(jīng)驗。