1200mm×800mm三道鎖風閥的改造
我公司生料磨入料口安裝1200mm×800mm三道鎖風閥一臺,自2008年5月投入使用后,閥板及溜子襯板磨損過快,使用壽命平均不超3.5個月,制約了生產(chǎn)的進行,必須加以整改。
1、鎖風閥結構及問題分析
閥板(自上而下按1、2、3排序)由三個獨立的液壓缸推動,依次打開關閉,閥板材料為8mm+8mm高鉻合金耐磨堆焊復合板。溜子的底板和兩側(cè)邊板均覆蓋了一層8mm+8mm的高鉻合金耐磨堆焊復合板(以下簡稱襯板),底板下部另安裝140mm高、寬度同底板尺寸的氣室,在氣候相對濕潤或冬季氣溫較低的時候要通入熱風,對底板進行加熱,從而對物料進行烘干,保證下料通暢,但我公司所處區(qū)域氣候溫度相對較高,氣室一直沒有使用過。
經(jīng)過現(xiàn)場觀察測量,以及對閥使用情況的追蹤統(tǒng)計,判斷閥壽命短的主要原因是下料系統(tǒng)工藝設計存在缺陷,非設備質(zhì)量問題。從入磨皮帶落料點到三道閥最上一道閥板的管道長度為8.5m,垂直落差達7m,帶有初速度的物料下落后,經(jīng)過加速形成一個很大的沖擊力。閥板及襯板抗磨性較好,但受沖擊后很容易成塊脫落,使用期很短。一組(3件)閥板6萬多元,每年需3組,加上更換襯板等,年維修費用約25萬元,間接損失更大。
2、改造方案
為降低消耗,2010年下半年,我們嘗試用14mm厚,材質(zhì)1Cr18Ni9Ti的耐熱板,作為第1道閥板的材料,其他不變,以進行比對。投入使用1個月后第1道閥板磨損較嚴重,但無裂紋、變形、掉塊等現(xiàn)象,仍能繼續(xù)使用1個多月;第2、3道閥板磨損較輕,且完好。2個多月后第1道閥板磨損高度達400mm,下部非軸端磨損量最多,向上依次遞減,底部邊厚不足3mm,閥板變形嚴重,但整體性完好,還能勉強使用。第2、3道閥板的磨損量約是原閥板的40%,底邊有少量掉塊。底板上的襯板多數(shù)磨薄個別磨掉,邊襯板磨損量最少且完好。
綜合上述試驗結果,2011年1月我們對三道閥進行了改造,改造前后結構見圖1。首先對第1、2道閥板進行改造,閥板厚度取16mm,材質(zhì)仍選用1Cr18Ni9Ti,底部加焊4道筋板,材質(zhì)同母板,厚度14mm,寬60mm,長同閥板寬度,各筋板間距50mm,其他結構不變。其次,把底板割掉不要,把材質(zhì)為Q235、規(guī)格16mm×200mm×1200mm的鋼板條,沿閥寬度方向立焊到氣室壁上,把氣室等分成若干小槽,碎物料填充滿后,以實現(xiàn)料與料的摩擦。

圖1 鎖風閥改造前后結構
3、效果
改造投入使用兩個月后,觀察三道閥板均完好,溜子底部小槽已被碎物料堅實地填滿,形成一層很好的耐磨層,隔板高度磨掉約5mm。截至2011年6月初檢修拆掉,期間沒有大修過。拆除后的閥板磨損嚴重,底邊已開始出現(xiàn)掉塊、卷邊;氣室隔板被磨下去25mm左右,個別邊襯板需進行挖補。使用效果比較滿意。因此,用1Cr18Ni9Ti閥板對三道閥板進行了更換,將磨掉的隔板高度補到原高度。
此次改造后,維修費每年可降到原費用的1/3,磨機的工況穩(wěn)定。