汽輪機高調(diào)閥桿折斷原因分析及對策

2013-07-08 潘華祿 茂名石化分公司動力廠機動科

一、概況

  兩臺德國西門子三系列汽輪發(fā)電機組,型號EHNK40/56-3,兩級抽汽凝汽式機組。額定轉(zhuǎn)速6293r/min,額定功率25MW,入口壓力11.7±0.7MPa,流量207t/h,高抽壓力4.1±0.3MPa,流量112t/h,中抽壓力1.5±0.2MPa,流量38t/h。機組負(fù)荷調(diào)節(jié)是通過電子控制電液調(diào)速系統(tǒng)對高、中、低調(diào)門進行調(diào)節(jié),以控制進汽、兩級抽汽和凝汽量達到控制負(fù)荷的目的。高壓調(diào)門結(jié)構(gòu)如圖1所示。高壓調(diào)門由兩根閥桿拉動進汽橫梁提升閥錐,控制新蒸汽從兩側(cè)進入。兩臺機組自1997年投運后,發(fā)生過多次高壓調(diào)門閥桿折斷,其中2號機發(fā)生折斷情況較為嚴(yán)重。

二、故障描述

  高調(diào)閥桿折斷故障每次發(fā)生都很突然,沒有任何預(yù)兆,操作上也無過失,表象為每次閥桿折斷時機組負(fù)荷大幅下降,操作工發(fā)覺后,重新提負(fù)荷提不上來,最后才斷定為閥桿折斷。車間對閥桿折斷原因進行過分析,但沒有找到故障根本原因,后來對發(fā)生閥桿折斷習(xí)以為常,每次發(fā)生折斷后,更換新閥桿又投入運行。

  最近一次閥桿折斷發(fā)生在2009年3月,當(dāng)時2號機組負(fù)荷突然由21MW甩至1.76MW,甩負(fù)荷前刻,蒸汽管網(wǎng)平穩(wěn)正常,無任何波動,主操也沒有進行任何操作。2號機閥桿折斷多發(fā)生在北側(cè),折斷部位多數(shù)在圖示部位,但也有一次發(fā)生在南側(cè)閥桿頭部,如圖2、圖3、圖4。

三、原因分析

  從歷次閥桿折斷情況來看,只有2009年的那次故障,2號機在發(fā)生故障前的中午檢查到現(xiàn)場高調(diào)有大幅振動,負(fù)荷波動較大。當(dāng)時不認(rèn)為是閥桿故障的前兆,待振動穩(wěn)定后操作工繼續(xù)提負(fù)荷運行,2h后便發(fā)生閥桿折斷故障。其實每次閥桿折斷并非都沒有預(yù)兆,而是因為中控離機房較遠(yuǎn),班組人員除每2h一次的巡檢外機房平時沒有人,即使現(xiàn)場發(fā)生高調(diào)激烈振動也不會被監(jiān)測到。另一方面,高調(diào)發(fā)生異常,2h后便發(fā)生閥桿折斷,說明閥桿折斷故障從發(fā)生異常到折斷時間很短,所以歷次折斷時總不容易被發(fā)現(xiàn)。

  結(jié)合2號機最近兩次高調(diào)閥桿折斷的情況,2號機問題已比較嚴(yán)重,不能簡單更換閥桿了事,否則閥桿折斷會更頻繁。根據(jù)折斷結(jié)果分析,南側(cè)閥桿頭部一次折斷脫落,一次嚴(yán)重磨損,說明進汽橫梁南端同閥桿裝配面已松動,在汽流作用下,進汽橫梁高速顫動打擊閥桿頭部臺階,致使臺階損傷,前一次閥桿材料較脆,所以在頭部折斷,后一次材料較韌,所以頭部臺階磨損變矮。北側(cè)閥桿中上部折斷也同南端裝配面直接相關(guān)。

  若南側(cè)閥桿和進汽橫梁裝配松動,北側(cè)裝配緊密,進汽橫梁在高速汽流沖擊下,南端上下顫動,不斷打擊上下裝配面,故南端閥桿頭部近兩次都損傷,恰和分析一致。北端由于裝配緊密,如同一體,則進汽橫梁上下顫動直接表現(xiàn)為北側(cè)閥桿在填料函根部處的左右顫動,最終致使閥桿在填料函根部處疲勞斷裂。

  對于1號、2號機投運以來均發(fā)生過多起北側(cè)閥桿折斷,可從其結(jié)構(gòu)上去研究。參照前示圖1,進汽橫梁提升后,五個閥錐依次從南向北按2-4-1-5-3順序開啟,從而保障機組負(fù)荷的線性關(guān)系。這樣,不管進汽橫梁提升到哪一位置,都沒有兩側(cè)閥錐同時開啟一樣大的情況,因此必然造成兩側(cè)進汽不均勻,進汽大的一側(cè),汽流必然越過橫梁分流至另一側(cè)的進汽孔,從而使橫梁受到?jīng)_擊交變應(yīng)力作用,這些應(yīng)力通過橫梁作用于閥桿,最終造成閥桿疲勞斷裂。從歷次折斷斷口來看,斷口平齊,明顯是疲勞斷裂。

  另一方面,從閥錐打開順序分析,南側(cè)的進汽,任何時候都比北側(cè)大,故南側(cè)閥桿在汽流沖擊下容易發(fā)生松動磨損(圖4),而北側(cè)閥桿每次都是疲勞折斷。由此可見,高壓調(diào)門結(jié)構(gòu)存在設(shè)計不合理因素,是造成閥桿折斷的根本原因。只要這一原因存在,總是表現(xiàn)為南側(cè)閥桿裝配面容易磨損、松動或頭部脫落,而北側(cè)閥桿總是在填料函根部處疲勞折斷。2009年3月底,西門子北京總部派人員到現(xiàn)場了解情況,確認(rèn)了該機型調(diào)門設(shè)計存在先天不足。

四、預(yù)防及改進措施

  1.建議改進橫梁閥錐結(jié)構(gòu)橫梁提升后,兩側(cè)進汽閥錐依次打開,最后才是中間閥錐打開,那么進汽汽流就均勻從橫梁兩側(cè)進入,避免單側(cè)沖擊造成閥桿交變應(yīng)力疲勞而斷裂。但這一措施要經(jīng)過嚴(yán)格設(shè)計,否則負(fù)荷難以控制。

  2.注意兩側(cè)相關(guān)性檢查發(fā)生北側(cè)閥桿折斷后,要檢查南側(cè)閥桿裝配面是否已磨損,若已磨損則說明進汽橫梁南端裝配面已損壞,必須修復(fù)后才能重新更換閥桿,否則閥桿壽命將越來越短,造成不必要的損失。

五、驗證和效果

  2009年5月,2號機組解體大修,閥桿、進汽橫梁均得以抽出檢查。檢查發(fā)現(xiàn),進汽橫梁南端裝配面已點蝕變矮,南側(cè)閥桿已松動,閥桿頭部損傷已變矮。北側(cè)閥桿雖未折斷,但也持續(xù)不了多久,見圖5、圖6所示,這和上面的推斷完全吻合。

  本次大修,裝配面得到修復(fù)并更換閥桿,現(xiàn)已正常運行,效果良好,高調(diào)閥桿沒有出現(xiàn)問題。但出于慎重,閥錐結(jié)構(gòu)本次未做任何改動,高調(diào)閥桿折斷根本原因依然存在,但是,經(jīng)過論證和驗證,高調(diào)閥桿折斷原因得到確認(rèn),即使再發(fā)生類似故障,也可有的放矢地修復(fù),而不是簡單更換閥桿了事。