閥桿拉傷問題分析及處理
描述了某制氫裝置故障閥門的基本情況,分析了閥桿拉傷的原因,介紹了損傷部件的修復(fù)措施和檢修效果。
一、前言
某石化廠制氫裝置預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器的三臺進口手動操作的閘閥,在裝置臨時停車期間增加了電動執(zhí)行機構(gòu),在進行電動機構(gòu)調(diào)試時出現(xiàn)閥桿拉傷問題,導(dǎo)致裝置不能按計劃開車。通過對閥桿部件的檢查和分析,進行修復(fù)后裝置才重新開車。下面是故障閥門的基本信息。
所屬單元:109單元Ⅱ系列。
工況:介質(zhì)為轉(zhuǎn)化氣(含H2),操作溫度510℃,操作壓力3.0MPa。
閥門廠商:西班牙POYAM。
閥門參數(shù):彈性閘板閘閥,DN450/CL600/RF,閥體材質(zhì)C12A,閥桿材質(zhì)F347H。
安裝狀態(tài):閥門水平安裝于水平管線,閥桿處于水平方向。
運行狀態(tài):兩臺閥處于常開狀態(tài),一臺閥處于常閉狀態(tài)。
使用期限:安裝于2008年6月,截止2011年11月底一直處于正常使用狀態(tài)。
啟閉頻率:裝置開停車時,各進行一次全行程啟閉,啟閉頻率低。
驅(qū)動形式:原配為手動蝸桿機構(gòu),后改成電動機構(gòu)。
二、閥門故障情況
閥門原有驅(qū)動形式為手動蝸桿機構(gòu),裝置開停車期間,幾個人輪流不間斷進行一次全開或全關(guān)操作需要耗時30min,這樣既浪費人力資源又不能及時保證裝置進入安全狀態(tài)。鑒于此種狀況,車間決定將驅(qū)動機構(gòu)改為電動,經(jīng)過對比和選型,最終確定選用ROTORK的電動執(zhí)行機構(gòu),并于2011年11月底裝置停車期間,進行電動機構(gòu)的安裝和調(diào)試。
1、問題的發(fā)現(xiàn)
閥門電動機構(gòu)改裝調(diào)試完成后的當(dāng)天下午,操作人員就發(fā)現(xiàn)一臺改裝閥門的閥桿有嚴重的劃傷(劃傷情況是劃痕布滿近1/2閥桿圓周,可看見閥桿的光桿長度上均有很深的溝痕)。再檢查另外兩臺同樣改裝的閥門,閥桿也存在不同程度的拉傷情況,閥桿和填料隔套的損傷情況如圖1、圖2所示。

圖1 閥桿的損傷情況

圖2 填料隔套的損傷情況
2、解體檢查
解體檢查發(fā)現(xiàn)三臺閥門的閥桿光桿部位、上密封部位、填料部位均有不同程度的嚴重劃痕(最深1~2mm),上閥座環(huán)和填料隔套內(nèi)有金屬粉末和細微碎屑,上閥座硬質(zhì)合金面有壓痕,閥桿最大有2mm的徑向圓跳動,解體測量數(shù)據(jù)見下表。
閥門解體測量數(shù)據(jù)表(單位:mm)

三、閥門故障原因分析
閥門在改裝電動機構(gòu)之前,運行狀況一直良好無任何問題,這說明閥門是在電動機構(gòu)的安裝調(diào)試期間出現(xiàn)了問題。閥門產(chǎn)生如此嚴重的劃傷(不是簡單的刻線、拉毛和粗糙),最大的可能就是在閥桿與上密封部位進入了較硬的金屬碎片或顆粒,金屬碎片或顆粒在間隙較小的空間內(nèi),當(dāng)閥桿動作時,閥桿表面與其配合的上閥座環(huán)內(nèi)壁及填料隔套劃傷。原因分析如下。
(1)閥門過開解體發(fā)現(xiàn),上閥座密封面上有很深的壓痕,可能有部分STL硬質(zhì)合金物質(zhì)脫落,進入閥桿與上閥座環(huán)和填料隔套的間隙。
(2)閥桿彎曲進行閥桿徑向圓跳動量測量時,3號閥的閥桿的最大徑向圓跳動為2mm,彎曲的閥桿可能對上閥座、填料隔套及填料壓蓋有很大的摩擦。過關(guān)或不平衡力會導(dǎo)致閥桿彎曲變形。
(3)配合間隙問題閥桿與其他幾個密封件的配合間隙,尤其是與上閥座環(huán)的配合間隙過小。
(4)水平安裝對于閘閥來講,一般情況下應(yīng)是豎直安裝于管線,如安裝空間不夠,或為了方便操作與維護,才不得已水平安裝。水平安裝的情況下,沉重的閥板會給閥桿一個某種程度上向下的不良性力,部分惡劣工況下則可能會使閥桿產(chǎn)生一定的疲勞,同時使閥桿與上閥座環(huán)、填料隔套、填料壓蓋之間的底部間隙變小并增大摩擦力,進入間隙的雜質(zhì)在水平方向也不容易落出。3臺閥門閥桿的劃傷部位基本都在閥桿水平方向的底面和偏下側(cè)面。
(5)電動執(zhí)行裝置電動執(zhí)行裝置的設(shè)計、裝配、調(diào)試不當(dāng)是導(dǎo)致閥桿拉傷的直接原因。手動操作改成電動操作,畢竟與原閥門不是原配,在其結(jié)構(gòu)的設(shè)計上,可能與手動閥門存在不協(xié)調(diào)的地方;裝配的電動機構(gòu)的軸心可能與原蝸桿機構(gòu)不同心造成閥桿彎曲;調(diào)試方法不當(dāng),由于電動裝置轉(zhuǎn)速過快致使閥門產(chǎn)生過開或過關(guān)的情況,電動裝置的扭矩過大,在全開或全關(guān)時,給閥桿或閥座一定程度的不平衡力,造成某種程度的破壞和不良影響,以致產(chǎn)生如此嚴重的損傷。
四、處理措施
1、閥桿修復(fù)
第一步,閥桿測繪。
第二步,閥桿直線度檢測。
第三步,根據(jù)上一步的結(jié)果來判斷是否需要校直。
第四步,根據(jù)閥桿拉傷情況按如下步驟執(zhí)行修復(fù)工藝,用銼刀將拉傷處的毛刺去掉;對拉傷較淺的部位,使用扁鏟加工至深1mm左右,然后用砂布或角磨機打磨粗化,此時將呈現(xiàn)出新金屬表面;用TL-700金屬清洗劑清洗表面,使被修復(fù)的表面無油、無塵和無污物等;根據(jù)閥桿材質(zhì)選定金屬粉末熔覆拉傷處。
第五步,激光熔覆和細部修整。根據(jù)測繪出來的閥桿圖樣在熔覆機上進行數(shù)控編程;熔覆拉傷表面處,根據(jù)傷痕深度反復(fù)多次執(zhí)行熔覆;最終熔覆后的高處要求高出原有尺寸1mm以上;用車床、銼刀、刮刀和砂布等工具將高于原尺寸的熔覆層去除,操作時要隨時測量,不要使熔覆層低于原尺寸,并且預(yù)留0.5mm作為精修整量;待尺寸達到精修余量時,分別用600號、800號的砂布繼續(xù)打磨;當(dāng)尺寸高于原尺寸0.2mm時,更換金剛砂,研磨至實際尺寸精度即可。
2、上閥座的修復(fù)
對上密封部位進行吹掃清洗,去除雜質(zhì)。用砂紙對上閥座環(huán)內(nèi)部進行打磨,去除不平整。測量上閥座及閥桿上密封面的幾何尺寸,加工研磨胎具。找正后分別進行粗磨、細磨和精磨。
3、填料隔套的修復(fù)
有劃傷的填料隔套,用激光熔覆后機加車削并拋光。后來更換了填料和中法蘭大蓋墊片。電動執(zhí)行機構(gòu)仍然裝配,但還是利用手動進行操作,因為電動機構(gòu)廠家還沒有給出具體的故障意見。

催化裂化裝置
五、結(jié)語
故障閥門的閥桿及相關(guān)部件修復(fù)裝配后裝置重新開車,現(xiàn)在閥門性能穩(wěn)定,這說明閥門的修復(fù)效果很好。鑒于本次閥門電動機構(gòu)調(diào)試時出現(xiàn)的問題,在進行同類操作時一定要做好技術(shù)準備工作,同時要制定好防范措施,以避免給企業(yè)帶來不必要的損失。