新型P4調(diào)節(jié)閥在尿素裝置中的應(yīng)用

2014-04-08 付鵬偉 青島科技大學(xué)

  簡述了在尿素生產(chǎn)過程中,P4調(diào)節(jié)閥的作用,普通P4調(diào)節(jié)閥使用壽命短的原因,介紹了兗礦嶧化公司采用HTP新型調(diào)節(jié)閥的應(yīng)用情況。

1、前言

  采用水溶液全循環(huán)法進(jìn)行尿素生產(chǎn)的裝置,在儀控系統(tǒng)中有一個非常重要的調(diào)節(jié)閥,那就是尿素合成塔出口壓力調(diào)節(jié)閥,即我們通常所說的P4閥。它安裝在尿素合成塔頂出口管線上,尿素合成塔的反應(yīng)混合物(內(nèi)含有尿素、甲銨、氨、水、二氧化碳等)在20MPa壓力下經(jīng)此調(diào)節(jié)閥減壓至1.77MPa后進(jìn)入預(yù)蒸餾塔。

  尿素工藝生產(chǎn)條件決定了P4閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。合成塔內(nèi)壓力約為20MPa,化學(xué)反應(yīng)劇烈,壓力波動大,而且受到入塔物料壓力的影響;介質(zhì)流速高,波動影響大;介質(zhì)溫度較高,但溫度降低后易結(jié)晶,不宜設(shè)置旁路閥;塔體及管線在生產(chǎn)中有一定振動;壓力從20MPa驟減至1.77MPa,壓差高達(dá)18.23MPa,帶來嚴(yán)重的閃蒸和氣蝕現(xiàn)象;介質(zhì)中的甲銨具有強(qiáng)烈的腐蝕性;在線維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)大,閥門如大幅度開關(guān)會造成合成塔超壓或中壓系統(tǒng)超壓,引起大范圍的工藝波動甚至引發(fā)事故等等。生產(chǎn)過程中對調(diào)節(jié)閥的影響因素,其中氣蝕和腐蝕的影響最大。真空技術(shù)網(wǎng)(http://m.zlyvkd.cn/)認(rèn)為這些條件要求所選用的P4調(diào)節(jié)閥應(yīng)具有耐高壓、耐高溫、抗振動、耐沖刷、耐腐蝕、密封性好和可好維護(hù)等特點(diǎn),另外還要配備高效齊全的附件,如定位器和手輪機(jī)構(gòu)等。

  高壓調(diào)節(jié)閥通常是指PN≥16MPa的閥,該閥使用中存在的主要問題不是壓力特別大,而是壓差特別大時(shí),對閥芯、閥座產(chǎn)生嚴(yán)重的氣蝕和腐蝕,P4閥的閥芯材質(zhì)經(jīng)歷了多次的換代更新,仍然不能完全保證抗腐蝕性能,每次大修必須拆檢。

2、P4調(diào)節(jié)閥壽命短的主要原因

  整閥的壽命極短,一般的閥僅能用上1~2個月。

  (1)沖蝕:在節(jié)流口,介質(zhì)高速流動,具有強(qiáng)大動能,它可以很快將閥芯、閥座沖出流線型的細(xì)槽。尤其在小開度時(shí),節(jié)流間隙小,節(jié)流速度達(dá)到最大值,巨大的沖刷作用會破壞鈍化型金屬的表面鈍化膜,并妨礙其再鈍化,腐蝕速度急劇增加。

  (2)氣蝕:當(dāng)介質(zhì)流過節(jié)流口時(shí),其速度急劇增加,壓力急劇下降,當(dāng)壓力低于飽和蒸汽壓時(shí),液體就會閃蒸出氣體來,形成氣液雙相流動,氣體裹夾著未氣化的液滴,以極高的速度撞擊閥芯,對閥芯造成了巨大的破壞,使閥芯表面產(chǎn)生蜂窩狀的凹坑,從而在很短的時(shí)間內(nèi)造成嚴(yán)重的物理性損傷。并且整個過程伴隨有較大的振動和噪聲。

3、兗礦嶧化公司使用P4閥的情況

  3.1、原來所用ZMBS高壓P4閥存在的問題

  (1)該P(yáng)4閥均采用平面密封,密封主要靠石棉、四氟密封墊,由于該閥的閥前閥后壓差較大,常常導(dǎo)致上、下閥蓋與閥體的密封面以及導(dǎo)向套的下密封面和閥座的上密封面與閥體接觸面產(chǎn)生滲漏,墊片破損后甚至發(fā)展為噴漏。

  (2)該P(yáng)4閥的導(dǎo)向套為單一功能的過渡導(dǎo)向,且較短,在入口壓力較大的情況下,閥芯的導(dǎo)向不穩(wěn)定,使閥芯和閥座摩擦發(fā)卡、嚴(yán)重偏磨凹陷,直接影響調(diào)節(jié)品質(zhì)。

  (3)該P(yáng)4閥的閥桿較細(xì),在壓差較大的情況下易產(chǎn)生彎折,甚至在閥芯和閥桿連接處斷裂,嚴(yán)重時(shí)可能造成合成塔超壓的不良后果。

  (4)尿液結(jié)晶較為常見,一般發(fā)生在填料函處,從而造成閥桿動作不靈活,致使P4閥無法正常運(yùn)行。

  3.2、采用HTP新型P4調(diào)節(jié)閥的情況

  2007年,公司相繼對兩套尿素生產(chǎn)裝置中的關(guān)鍵設(shè)備尿素合成塔進(jìn)行更換,安裝了直徑1400mm、40m3的新尿塔,借此機(jī)會,經(jīng)過多次考察對比,認(rèn)真考慮反復(fù)衡量,選用了重慶南坪自動化儀表廠生產(chǎn)的HTP-320K型新一代尿素專用高壓調(diào)節(jié)閥。

  HTP新型尿素專用調(diào)節(jié)閥是該廠集多年生產(chǎn)高壓P4閥的經(jīng)驗(yàn),并在消化吸收引進(jìn)大化肥裝置先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上研制開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品,與原P4閥比較,具有抗震性能好,噪音低、耐沖刷、抗腐蝕、能承受高壓差、壽命長、使用可靠、維修方便等諸多優(yōu)點(diǎn)。

  (1)執(zhí)行機(jī)構(gòu):執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用國外技術(shù),結(jié)構(gòu)更緊湊輕巧、輸出力大、運(yùn)行平穩(wěn)、強(qiáng)度更好,而且減少了高度、質(zhì)量,安裝維護(hù)更加方便。

  (2)閥內(nèi)組件:閥內(nèi)組件采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),導(dǎo)向套和籠式為一體式,伸長了導(dǎo)向距離,保證了在運(yùn)行中閥芯、閥座的同軸度。利用籠式分散節(jié)流,起到了多級降壓、抑制渦流的作用。同時(shí)閥桿的加粗,更增強(qiáng)了抗沖擊能力,克服了在瞬間高壓差下導(dǎo)致閥桿彎折現(xiàn)象。

  (3)閥體和組件的密封:將所有的平面密封設(shè)計(jì)為斜面SR球面線密封,不再使用密封墊。使上述各密封面不再產(chǎn)生滲漏與噴漏,更換任何一個零件很容易達(dá)到不滲漏,保證了在高壓狀態(tài)下密封的可靠性。更換、維護(hù)閥內(nèi)組件更為方便,減少了工作強(qiáng)度。

  (4)閥芯、閥座材質(zhì):決定高壓P4閥抗沖刷、耐腐、耐高壓差的主要因素是閥芯、閥座材質(zhì)和金屬的物理處理。目前,國內(nèi)化肥行業(yè)中使用的P4閥,閥內(nèi)組件材質(zhì)均采用A4鋼,這種材料在該閥上使用,開車工況較好的狀態(tài)下,閥芯、閥座使用壽命一般在一個大修周期,有的會長些。而采用新材料U3鋼材用于P4閥的芯、座制作,在同工況下使用,壽命可延長一倍或一倍以上,降低了使用成本。U3鋼除具有A4鋼的所有元素成分外,又新增加了耐尿液元素,更具有抗沖刷、耐蝕能力。

  另外,針對北方寒冷的天氣,尿液在低溫下易結(jié)晶的實(shí)際情況,該閥可以制造成帶保溫夾套式結(jié)構(gòu),使介質(zhì)溫度不致于降低到結(jié)晶點(diǎn),從而保證了調(diào)節(jié)閥運(yùn)行的靈活性。

  自2007年投運(yùn)以來,新型P4閥真正體現(xiàn)出了上述優(yōu)點(diǎn),達(dá)到了操作自如、彈性較大、運(yùn)行周期較長、適應(yīng)性強(qiáng)、安全可靠和系統(tǒng)穩(wěn)定的工藝技術(shù)要求,沒有因?yàn)殚y本身的原因造成影響生產(chǎn)的情況發(fā)生,保證了尿素生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,閥內(nèi)件使用周期大大延長,大大降低了維護(hù)工作量,給公司帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。